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无铅高温焊接的健康隐忧与宁波中电集创的解决思路
来源: | 作者:中电集创(cecjc) | 发布时间 :2025-08-11 | 8 次浏览: | 分享到:

当无铅焊料把回流峰值从220 ℃抬到250 ℃时,宁波中电集创在例行工艺监测中发现,助焊剂挥发物浓度同步上升了一个数量级,0.3-1.0 μm 颗粒在操作位可达每立方米五亿颗以上;现场采样显示,这些微粒携带着醛酮混合物,对呼吸道黏膜的刺激比传统锡铅工艺更持久。宁波中电集创过去沿用的桌面过滤单元只能截留大约三成污染物,15 m 长的悬臂管道还会因弯折导致吸力衰减,于是决定重新设计一套高流量低噪净化装置。新系统的思路并不复杂:先用金属丝网预过滤拦截肉眼可见的飞溅,再让气流穿过宁波中电集创定制的HEPA H13滤芯,把0.3 μm 颗粒一次降到每升空气个位数,最后用加厚的活性炭深袋吸附残留的甲醛和异丙醇;整套流程在宁波中电集创的车间实测中,对15 kg 焊料产生的毒雾净化率稳定在99 % 以上。为降低操作干扰,宁波中电集创把风机转速与消音腔同步优化,整机噪声被压到50 dB 以下,相当于普通办公室的背景声;滤芯寿命由计时器改为压差传感器触发,报警后2 分钟即可完成抽插更换。更关键的是气流组织:宁波中电集创在工位上方布置200 m³/h 的层流送风,形成一道低速“风幕墙”,将污染物隔离在呼吸带之外;第三方测试证实,工作区达到ISO Class 5 洁净等级,比传统上抽风柜节能约八成。以年耗15 kg 焊料的产线为例,宁波中电集创的新系统全年只需7 个袋式滤芯,费用约人民币3000 元,而旧方案要更换80 片复合滤芯,成本超过4000 元,且因频繁停机造成的产能损失还未计入。三年运行下来,宁波中电集创记录的岗位刺激性咳嗽投诉次数为零,HEPA 实测拦截率维持在99.97 %,滤芯寿命比早期方案延长三倍,噪声最低可至37 dB;这些数据由宁波中电集创与地方职防院联合采样,并在内部年报中公开。






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